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智能矿山|柴里煤矿:“会干”+“慧干”,让洗选质效双提升

作者: 房蓝军、李韬、华丹丹   发布日期: 2023年12月13日   来源: 山东能源枣矿集团

今年以来,柴里煤矿持续深化“精煤战略”,全力开展选煤厂智能化、精益化建设,与中国矿业大学联合研发了包含智能策略模型、控制系统、校正模型等在内的智慧分选系统,推动精煤产率明显提升。

全面智控     一键巡检

“灰分是影响精煤价格的一个关键指标。我们以最优生产工艺参数为基准,以产品灰分在线测试结果为参考,通过机器学习,实现工艺参数微调,在精煤产率最大化原则下,保证精煤质量稳定提升。”该矿选煤厂主管工程师徐同金说。

走进选煤厂集控调度中心,巨大的屏幕上显示着整个厂区的生产系统,集控调度员只需点一下鼠标,便可随意切换图像,查看各个岗点生产状况。

 “它是我们的选煤AI控制平台,智能感知、全局协同、全线分析。”在选煤厂集控调度中心,该厂调度室主任宋军说,他们利用先进的传感监测、大数据、千兆独立环网数据传输系统等,实现了智能分选、智能安监、智能巡检、智能决策等多项功能。

“现在,点击鼠标就可以按照规划好的巡检路线对厂区环境、人员、风险隐患、设备运行情况进行一键式巡检。”设备巡检员胡方伟对新科技赞不绝口。而在智能化改造之前,他们每一趟巡检都要花费将近3个小时,耗时耗力不说,人员长时间待在生产现场也存在一定的安全隐患。

不仅如此,原煤灰分、精煤灰分、综精灰分及浮精灰分、尾矿灰分都实现了设备智能化采集,提高了检测质量和效率。如今,厂房里,看不到一名操作工的身影,职工不用守在现场固定岗位,只要负责巡检就行了。

管理“看得见、管得了、控得住”

笔者在该矿选煤厂看到,他们对整个生产过程的关键设备、关键区域都加装了传感监测设备,并利用大数据、物联网等技术进行深度融合。系统根据设备上的温度、振动传感器实时反馈数据,结合数据库后台算法,24小时对设备进行智能在线诊断,设备存在异常状态第一时间报警,做到了设备故障早诊断、早预防、早处理。

“以前精煤运输皮带,一次事故影响全系统,处理要六七个小时。现在,出现故障上下级系统都自动关停,系统自动排查出事故点,20分钟左右就处理好了。”徐同金说。

柴里煤矿洗煤厂将AI应用引入洗选生产环节,不仅提升了生产效率和质量管控水平,而且降低了能耗和污染,实现洗选质效“双提升”。

目前,该矿选煤厂浮选智能控制系统和CCES智能选煤决策系统项目被山东能源、枣矿集团列为重点项目。实验运行实测显示,浮选药耗降低5%,综合精煤回收率提高0.5%,介耗降低4%,预计每年可多创效益800余万元。