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高庄煤业:这个车间主任,有点“抠”

作者: 王伟伟   发布日期: 2023年11月03日

“为了保证脱介效果,每两周就得更换一次筛网,筛缝磨宽了就不能用了。”

“是啊,每次换筛网,看着就心疼。”……

枣矿集团高庄煤业选煤厂厂房内,机电车间主任兼党支部书记自喜伟与职工交流着工作,让他感到“心疼”的,就是正在更换的脱介弧形筛。

(自喜伟正在测量设备配件数据)

以往,选煤厂精煤、中煤脱介弧形筛筛缝磨宽后,都是直接更换新的,且使用周期短、更换频繁,成为一项不小的材料支出。

怎样最大限度降低这一部分成本?中煤和矸石产量比精煤少,对弧形筛脱介效果要求不高,换下来的精煤弧形筛能否作为中煤和矸石脱介使用?

他盯靠现场观察分析,多次组织人员实验,发现淘汰下来的精煤弧形筛完全能满足中煤和矸石脱介的使用,提出“精煤脱介网筛重复利用”的金点子,推广使用后,每年可节约材料费近50万元。

在自喜伟的带领下,选煤厂机电车间每天都上演着这样“变废为宝、化腐朽为神奇”的故事。

1号重介厂房406浮选机一室刮泡器主轴弯曲变形严重无法使用,需及时更换。设备从厂家定制购买,需40多天的工期,势必影响正常生产。自喜伟盯靠现场想办法,认真测量数据,反复推敲图纸,自主设计制作新型浮选机刮泡器主轴,不仅节约了材料费27万元,还进一步提高了刮泡效率。

压滤厂房929刮板运输机刮板钢磨损严重,采购新的费用高,自喜伟组织人员利用精煤老仓上回收的刮板钢进行改造,节约材料成本4万元……

在自喜伟的电脑里,保存着各种各样“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”的图纸,记录了他从点滴小事抓出的降本增效“大文章”。

(自喜伟指导职工解决技术难题)

电焊条长度低于5厘米,电动磨光机切片直径小于8厘米才能更换;氧气瓶余压0.15兆帕,乙炔瓶余压0.1兆帕再更换,每张砂纸按实际需要大小分割使用……这是自喜伟与机电车间职工的“约定”。在他们的眼里,废料堆里毫不起眼的“废铜烂铁”也是宝贝。自制加工真空罐、设计反冲洗装置等,每年也可节约材料费11万余元。

对成本管控,自喜伟将“抠门”进行到底。2023年以来,他还先后组织完成TBS中煤泥生产工艺系统优化、矿井水截粗工艺的优化改造、修复悬空池耙式浓缩机的改造等五项重点工程,实现降本148万余元。

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