枣矿集团第九届十大杰出青年
ZAOKUANGJITUANSHIDAJIECHUQINGNIAN

吴开文,男,1989年11月出生,中共党员,现任丰源轮胎公司成型车间主任。自2006 年3月进参加工作以来,在实践中摸爬滚打,积累了丰富的生产经验。通过十多年坚持不懈的学习钻研,他的业务水平、管理技能不断增强,成长为一名优秀车间管理人员。
一、制度完善
制定了《车间交接班管理制度》、《车间规范管理制度》带动了全车间规范交接班氛围。根据对现场各工序规范指导,不但为各岗位人员查阅和遵守车间制度提供了依据,还极大规范了车间管理人员对各下属岗位人员的奖惩,做到“有法可依、奖惩严明”,有效地保障了车间规范运行、稳定发展态势。
根据现场设备实际构造,亲自参与并组织重新编订了《部件车间安全操作规程》《成型车间安全操作规程》《产品质量档案》《车间设备维修档案》等,使员工操作流程化、制度化、从前端的培训教育使全员养成良好的习惯,同时也有效控制和降低隐患出现频次。
二、“1+1”双向提效
全方位绩效方案提效:《车间操作工资方案》《保全量化工资方案》以及《物流工资方案》等相关方案,极大提高了员工的工作积极性,生产效率提升了同比提升了11%,设备维修时间降低了7%,压缩空气使用量同比下降了13%,极大的提高了生产效率,降低了能耗成本。
核心岗位多面手培养增效:为规避核心岗位人员的流失,以及为后期储备战略性人才,使车间岗位更多元化,制定《车间人才培养计划》纵向培养“主手型”人才,横向培养“多面型”人才,纵向+横向,全面提升车间人员整体技能水平。2021年以上的人员操作2022年累计培养主手型人才11人,多面型人才6人,实现一岗位同时具备3个替补人员。
三、改革创新
他大力推广技术革新、小改小革工作,积极组织全车间职工提合理化建议,开展“揭榜挂帅”技术创新活动。先后设计了一系列生产工具,进行多项技术改造,既降低了生产成本,保障职工安全,又提高了员工工作效率。
2021年提出聚乙烯减薄降本、压延钢丝单层垫布替换双层垫布并持续推行,仅实施当年便为公司节省41.7万辅材成本。还调整匹配压延生产线速,将胎体帘布单胶边宽度控制在1mm内,当年节省废胶边133万余元。改造蒸汽管道阀门将接头机冷凝水余温进行回收二次使用,节省蒸汽约24%的用量。
2022年重点推进设备创新改造工作,共计提升改造项目9项,其中10台VMI成型机料夹板改造国产化替代改造,节省费用约13.5万元,萨驰成型机胎面导开制动器改造节省5.68万元。通过更改VMI公共模板贴合多片压辊比例阀通讯方式,有效控制贴合分区压力,提高接头质量,约提升产量20条/班。建立备件管理档案及易损件预警档案,科学管控备品备件提报消耗,降低“四金占用”。
这就是吴开文,多年来,他坚持吃苦耐劳、乐于奉献、勇于创新、锐意进取的精神,实现着自己的人生价值,为自己的人生做出了最好的诠释。