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新安煤业:以精细工艺“点煤成金”

作者: 高月任   发布日期: 2025年12月17日

面对复杂多变的市场形势,枣矿集团新安煤业公司坚定推行“以产促洗、以洗促销”,通过煤炭生产与优化洗煤工艺的深度融合,将“粗粮”做细,向工艺要效益。今年以来,通过优化配洗方案,创效686万元;通过革新洗选工艺,多回收精煤2.4万吨,再创效益1600余万元,实现了效益与质量的双重飞跃。

生产源头精准调控,为优化工艺备好“优质食材”

优化洗煤工艺,源头是关键。新安煤业从井下采场开始,便将市场需求作为生产导向。“过去是‘出什么煤,洗什么煤’,现在是‘要什么煤,出什么煤、配什么煤、洗什么煤’。”洗煤厂厂长赵驰介绍,他们建立了采场煤质动态分析机制,对井下不同工作面、不同煤层的煤种等原料煤进行精细化验和分类存储。“我们与生产矿井紧密协同,根据市场对八级中硫气精煤的需求,科学调控开采层位和配采比例,从源头上保证进入洗煤厂的原煤具备最佳的可选性和经济性,为后续深度掺配和优化洗选奠定了坚实基础。”洗煤厂厂长赵驰说。

洗选过程精益求精,科技创新驱动“吃干榨净”

有了优质原料,更需要精密的“烹饪”工艺。在新安煤业洗煤厂的集中控制室里,大屏幕上实时跳动着重介分选密度、浮选药剂添加量、煤泥水浓度等上百个关键参数。煤质化验中心如同工艺的“神经中枢”。“我们对入洗原煤每小时进行一次快灰检测,对精煤、中煤、矸石等产品进行班班化验,数据实时共享至生产系统。”煤质化验中心主任张晓雪指着一组数据说,“通过精准监测,通过调整各种参数,可以将中煤‘灰分’在达标前提下有效提升14.81%,这意味着更多精煤被分选出来,而中煤热值随之降低1396大卡/千克,实现了产品价值结构的优化。”

工艺革新的重头戏在于粗煤泥分选系统的升级。“过去,部分介于精煤与中煤之间的粗煤泥难以有效分选,容易造成资源流失。”赵驰说,“我们引进了这台智能分选设备,它利用干涉沉降原理,能对粗煤泥进行精确分选,有效回收其中的精煤颗粒。”经测算,系统升级后,综合精煤产率提高了0.42个百分点,相当于从“废弃物”中每年多“捞”回2.4万吨优质精煤,直接增效显著。

“煤炭企业的竞争,已从单纯的资源竞争转向全产业链效率与效益的竞争。”新安煤业公司党委副书记、经理魏明华表示,“我们坚持‘采场、市场零距离’对接,深化‘产、运、洗、配、销’深度协同、一体化链接,本质上是一场以市场为导向、以工艺为支撑的供给侧结构性改革。”  

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