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蒋庄煤矿:点“石”成金 解锁成本管控最优解

作者: 李丝   发布日期: 2025年04月29日

“我发现咱弘兴公司型煤车间积压已久的皮带机机架、托辊以及皮带其实还有大用处。”近日,枣矿集团蒋庄煤矿选煤厂厂长高文宇向矿长提出一个创新的想法,“我们厂可以赋予它们‘新生命’,改良后可用作矸石转载刮板运输机的替代品,不仅能解决实际问题,还能为矿井节省一笔不小的开支。”

煤炭洗选是矿井生产的关键一环。在入洗高硫气肥煤时,矸石含量大成为该矿洗选过程的一道难题,矸石转载刮板运输机输送效率低,导致洗选效率大打折扣,同时刮板等配件磨损消耗大,总是隔三岔五地“闹罢工”,给生产带来极大困扰。

(选煤厂职工大胆创新、另辟蹊径)

哪里有困难和问题,哪里就是创新思考的主战场。他们以“揭榜挂帅”的勇气和担当,大胆创新、另辟蹊径,利用刮板运输机的基础,将皮带机安装到刮板运输机的上方,来料端溜槽改为双向溜槽,这样一来,刮板机可作为应急备用设备,同时皮带机的刮煤器刮下的物料可以直接进入下方的刮板机,减少了人工清扫量。

“改造后的效果非常显著。”高文宇告诉笔者,这一改造使得原煤入洗量得到了极大提升。高硫气肥原煤入洗量从原来的420吨/小时,提高至490-500吨/小时;大槽煤原煤入洗量也由原来的530-550吨/小时左右,提升至580-600吨/小时,同时也有效降低了吨煤电耗。

(以创新之力推动降本增效)

小改小革是节支降本的“金点子”,是发挥职工聪明才智、创造经济效益的“好方法”。蒋庄煤矿充分发挥广大职工聪明才智,在设备维修、改造上下功夫、出实招,持续以创新之力推动降本增效,让废料“点石成金”,焕发新价值。

该矿运输工区职工自主加工防撞梁,他们从井下回收的废旧钢管中挑选合适的材料作为缓冲管,利用边角料钢板制作固定架,并设计成可拆卸结构降低加工难度,通过精确剪裁、焊接与涂漆,1:1完美复刻原厂防撞梁。据了解,仅自制单轨吊机车防撞梁就节省材料费用6万余元。

自主创新是企业最亮丽的名片。蒋庄煤矿不断完善科技创新、小改小革奖励机制,鼓励全矿上下以“小革新”解决“大问题”,以“小改造”创造“大效益”,催生出累累硕果。

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