主页公司名称

您的位置: 首页
新闻动态
基层动态

答好降本“必答题” 探寻增效“最优解” | 蒋庄煤矿

作者: 李丝   发布日期: 2024年12月16日   来源: 山东能源枣矿集团







蒋庄煤矿坚持“成本为王”理念

持续深化“两增三降四提升”活动

狠抓节支降耗和挖潜增效工作

严控各类费用支出

致力答好降本“必答题”

探寻增效“最优解”



吃干榨净最后价值


走进蒋庄煤矿机电设备制修厂,焊花飞溅、除锈刷漆……在这里一件件废旧材料或整形、或修补,即将“重获新生”。




他们秉持“能修复的绝不丢弃,能利用的绝不浪费”理念,将弯曲变形的废旧串管,按尺寸精心截取可回收再用部分,巧妙地加工成护栏立柱,将报废变形的锚杆经过取直处理,又变成了实用的围栏。据统计,仅通过加工100套护栏,就节省了约2万元的材料费用。




面对MG500/1130采煤机滚筒的突然“罢工”,采购新的滚筒又需要5万元。他们对滚筒变形、磨损、开焊严重的配件进行精细的修复,花费很少的费用就让其再次“上岗”。


该矿各单位采取“大变小”“长变短”“弯变直”“坏变好”“旧变新”等手段,大力开展修旧利废活动,通过对废旧物资进行回收、修复和再利用,让废旧材料、设备配件“起死回生”,最大限度发挥其“剩余价值”。


小改小革就是效益


小改小革“金点子”, 创新创效“金钥匙”。蒋庄煤矿不断强化创新创效工作,积极开展“小改小革”“合理化建议”“我为降本增效建言献策”活动,通过小发明、小革新、小改造,实现工作质效双提升。


修理综采液压支架电液控过程中,大量的液压阀件、电液控元件修复后都需试验测试,怎样提高测试效率,降低人工成本?



该矿弘大公司修理厂将这一难题变成“课题”,经过一番“头脑风暴”与现场调试,在原有试验设备基础上进行改造升级,制作了新型电液控检验试验台,大大提高了测试效率。



使用改造的设备后,不仅实现电液控系统联合检验,而且设备通过调节接口联通方式,可实现一次性并联多台电液控设备同时试验,检测试验速度提高了15至20倍。



“一种自变形伸缩减压矿用风门”解决了风门受压变形损坏,导致风门开启困难这一问题,年节约资金50万元;气动无极调速上料装置采用废旧的锚索钻机马达作为动力源,高效便捷,每年节约成本7万余元……这些“小改小革”在该矿遍地开花,不仅提升了工作效率、降低了成本,更为企业的持续发展注入了新的活力。


省下来的就是工资


该矿对各类指标费用实行切块承包、定额控制,按照“归口管理、条块结合、层层包保、逐级考核”的原则,将各类指标费用逐级细化分解,签订市场化“承包合同”,按照“收入-支出=工资”模式进行考核结算,做到“每项指标有人管、每项指标有人控”。

“我们通过管理平台及物资生产计划会,‘线上+线下’双通道运行,持续加强物资计划的源头管控。”该矿运营管理中心主任周枫表示,“对各区队通用的物资采取总量控制,通过层层把关、层层筛选,确保了采购计划的准确性、合理性,通过通用物资集采节约计划资金518.43万元。”  




此外,他们对全矿各专业区队的库存物资进行定时盘点,打破专业间领用壁垒,统筹物资调用,通过对充填支架、皮带机、采煤机等设备的内部调剂和支架搬运车的外部资转,盘活资金1727万元,提高设备转换使用效率20%。

他们严格废旧物资回收、分类、拣选、发放、调拨工作流程,对有利用价值的废旧物资按照类别、用途、价值分区码放、建账管理、统一领用。今年以来,共回收各类物资约1500余吨,价值100余万元,回收复用地跑轮、电缆钩子、锚杆饼等8个品种,节约材料费25.5万元,调拨处置各类物资1760余吨,完成废旧物资残值收入250余万元。