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田陈煤矿电液控修复中心:年修复电液控配件8932件 创效426万元!

苑斌斌   发布日期: 2024年01月24日

“1号位正常,2号位阀串工作位窜液……5号位电磁先导阀回弹缓慢。”1月24日,在枣矿集团田陈煤矿电液控修复中心,职工正在进行阀组调试,像这样紧张忙碌的情景每天都在这上演。

“六精六提”是两化融合管理的再提升、再升华,是企业推进高质量发展的有效管理工具。去年以来,枣矿集团田陈煤矿紧紧围绕山东能源“六精六提”融合管理工作部署,把精益化管理贯穿生产经营全过程,制定精益修理工作规划,优化作业场地布局,探索精益修理机械化和智能化,深化定额管控,以创效成果检验精益融合管理的落实质量,为矿井经营质效最大化提供坚实保障。

(电液控修复中心)

走进不足40㎡的电液控修复中心,一套套阀组被快速拆解、清理、打磨、维修、组装、调试,已然小有规模。该矿综机副总工程师邓强介绍:“我们井下单架液压支架使用的电液控阀组由主阀、副阀组成,每套阀组含26个阀芯、13个先导阀,每套采购价5万余元,外委修复成本每套约1.8万元,自修成本平均每套可节约1万余元,年均可修复300余套,仅维修成套就能实现创效300多万元”。

受井下水质和工作环境影响,电液控液压系统配件频繁损坏,每年花费大量资金进行维保。邓强看在眼里,疼在心里,他便下定决心一定要成立自己的维修队伍,把电液控维修工作开展起来。为此,电液控修复中心应运而生。

电液控修复中心成立之初,面对没有资料、没有技术支持、没有专业人员的问题,他们各处查找资料,利用零碎的资料对电液控系统进行分解、组装、再分解、组装,初步掌握系统构成和工作原理。没有试验仪器,便自主设计加工;没有配件,便拆旧回收复用;没有拆卸工具,便自己制作,经历了多少的失败和磨难,终于在维修专班成立的第15天,第一套电液控系统成功试运转。

(驻厂培训)

只有维修原装化,才是真正意义的专业化。为保障安全生产,进一步提升维修质量,他们组织人员到郑州煤机等厂家进行驻厂培训,实行“干中学、学中干”,对整机组装、维修工艺、零部件修理等重点环节进行专项培训。

如何提升维修服务质量、降低维修成本、保障矿井安全高效生产是电液控修复中心追求的目标,为此,他们依托高质量维修、设备再利用、升级改造、智能化升级、维修维护实训等,对设备维修做到从提供平台到提供技术引领、提供指导方案、提供维修维护,明确从拆检定损到价格核算、质量监理、跟踪服务的全过程设备周期服务,提高设备完好率,减少故障率,促进了矿井安全高效生产。

(精益维修)

“我们班大多是女职工,原来拆解设备大都蹲在地上工作,除锈、上螺丝费时费力,现在有了阀件操作台和电动拆阀装置工具,能节约50%的劳动体力。”电液控修复中心班长孔延峰说。同时,他们创新应用技术成果,加工制作阀件操作台,拆解、清洗、组装、检测、阀组上架,在阀件操作台形成规范化、流水线作业,极大提高劳动工效。

“小车间”里面也有“大能量”和“大效益”!据了解,自电液控修复中心成立以来,共修理电液配件18230件,节约维修费用千万余元,为设备高效运行、矿井高效生产、企业降本增效作出了贡献。

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