
针对液压支架安撤费时费力且存在滑架风险的实际,综采工区区长曾献策提出使用新型运输叉车,减少绞车的牵拉作业环节,实现了安全系数与工作效率的“双提升”。
看到矸石上井后翻卡环节多,劳动强度大,机电运输科副科长田知华提出应用地面自动排矸机器人,大大降低劳动量,减少岗位工8人,每年节约人工成本64万元。
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今年以来,高煤公司鼓励职工以精益化的思维,大力开展自主改善活动,立足岗位实际发现问题、解决难题,把隐藏于队伍中的智慧,转化成实实在在的经济效益和企业发展的磅礴动力。

“改善就是为了更好而改变。我们大力开展自主改善活动,就是要引导职工通过手段与方法的创新,让工作流程变得更顺畅、结果变得更好。同时,让改善后的工作更加精益化、标准化。”该公司经济运营中心负责人杨为缤说。
该公司成立自主改善课题综合攻关组,设立精益生产、成本控制、市场经营、供应销售、创新创效、运营控制6个课题攻关专班,突出质量、工艺、安全卫生、现场“6s”、设备、成本、管理等类别,常态化开展自主改善项目征集评选活动,为干部职工打造了体现自我智慧和创造力的平台。

他们坚持自主改善项目清单化推进,按照改善流程进行问题梳理,实施主体选定、目标设定、现状调查、原因分析、对策实施、效果评价、标准化、向后管理“八步法”,强化改善结果的考核,确保真改善、真提升。
他们建立灵活高效的自主改善激励机制,对未能纳入月度核心改善项目的“金点子”,设立最低10元的奖励,对纳入核心改善项目的,给予最高创效额10%比例的奖励,最大化激发全员参与自主改善的积极性。
自主改善活动开展以来,干部职工纷纷大展身手,提出了一大批自主改善项目,涉及现场隐患整改、生产工艺优化、作业环境改善、职工生活福利等方面,取得了实实在在的效果。今年以来,他们共收到职工申报的自主改善项目150余项,纳入核心改善项目32项,累计实现创效690万元。