
面对采场条件复杂
生产接续紧张等多重挑战
新安煤业公司
以“管理优化+技术跟进”
“系统优化+工艺提效”为双轮驱动
通过对标管理
精准增储
智慧赋能
持续激活生产效能
筑牢产能稳定根基
向边角资源要储量
打破传统开采边界,新安煤业公司在断层煤柱带、风氧化带等区域密集钻探、科学论证,成功圈定13上09、13下10等接续工作面,新增可采储量200余万吨。
在该公司设计办公室的矿井地质图前,设计团队围绕93采区12个勘探孔数据反复论证,最终从断层带“挤”出100万吨可采储量。

类似的精准挖潜不断上演:13下10工作面调整布置方式,较原规划增储3.6万吨;31608工作面外延停采线30米,多回收1.3万吨;13上06-2工作面通过巷道互换设计,让停采线外移20米,额外回收4.6万吨。
“设计优化是最硬的降本增效!”该公司综掘一区区长张涛在刚贯通的巷道里算起细账,材联巷层位调整后,月进尺提高26%,职工少打200米硬岩,安全隐患同步下降。
以技术升级提效率
在该公司31608薄煤层工作面,成套国产化先进智能装备的投用,让开采模式迎来质变:地面智能化控制室内,高性能塔式服务器、触控屏等硬件有序运行,远程规划截割、三角煤区域智能回采等功能实现井下无人干预开采。

“国产成套装备让移架率100%、截割率超90%,三角煤回采时间压缩70%。”该公司综采二区区长刘志恒介绍,该工作面应用的9大智能功能中,“超前支架智能化控制系统”属行业首创,支护效率提升40%。同时,通过优化316采区泵房通风系统,减少掘进工程量13米,在提效中实现降本。
靠机制优化破瓶颈
管理革新为生产注入强劲动力。新安煤业总结提炼“安全高效11条快速工作法”,扭转“蛮干冒险保进度”的传统低效模式;大力实施“掘进提效五项措施”,构建高效快掘标准化作业体系,推动掘进效率提升26%。
他们通过优化31607回风联巷位置及层位,提前12天构成回风系统并完成综掘机安装,降低掘进成本25万元;将31602运输巷施工由下山掘进改为上山掘进,解决了16煤巷道下山掘进顶板水跟迎头制约工效的问题,为产能稳定释放赢得宝贵时间。


“每一米巷道优化、每一处资源深挖,都是对矿井生命的延续。”新安煤业公司党委副书记、经理王士奎表示,他们将持续把“精采细采”理念贯穿生产全流程,让有限资源发挥最大效能。