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【管理提效 资产提质专栏】高庄煤业洗煤厂机电车间:“精打细算”拨好节支降耗“铁算盘”

作者: 孙超楠   发布日期: 2023年06月16日

“电焊条使用长度低于5厘米,电动磨光机切片使用直径小于8厘米才能更换。保证氧气瓶使用至余压0.15兆帕,乙炔瓶余压0.1兆帕再进行更换,每张砂纸按实际需要大小分割使用......”这是高庄煤业公司洗煤厂机电车间职工之间的约定。据了解,仅此一项每年可节约1万余元。

废料堆里看上去毫不起眼的“废铜烂铁”,经过焊接修补,自制加工成真空罐、设计反冲洗装置,节约费用达11万余元。

在高庄煤业洗煤厂机电车间,每天都上演着“变废为宝”“化腐朽为神奇”的故事。在他们眼中没有废品,只有放错了位置的资源,他们坚持用“技改创新做好降本增效“大文章”,通过巧施“点金术”,让旧变新、废变宝,交上了一份优异的答卷。

他们本着“能用不换、能修不换、能用不弃”的原则,精准“把脉”设备部件,在今年一月份,尾矿泵房628泵出料管突发漏料事件,查明原因为DN400逆止阀损坏,采购新型不锈钢逆止阀需要近万元材料费,一时半会又进不来怎么办。这时该车间副主任任庆彬想到了一个办法,用回收来的厚壁钢管配套合适法兰,量好逆止阀的尺寸,采用厚壁钢管焊接好法兰,通过回收的不锈钢板加工制作逆止盲板,按照安装标准更换,泵运行正常逆止阀不再漏料,不但解决了急用配件的难题,也为公司节约了近万元的支出。

为了保证精煤产品的质量稳定和降低磁选机回收合格介质的负荷,必须经常更换洗煤脱介设备弧形筛。“每次更换筛网,看着都心疼,筛缝磨宽了就不能使用,得浪费多少钱啊。”这是车间机修班长庞运华经常叨唠的一句话。为了不浪费筛网,经过多次实验、观察分析,发现中煤和矸石的粒度比精煤略大一些,淘汰下来的精煤弧形筛完全能满足中煤和矸石脱介的使用,精煤弧形筛的上岗,使得每月可节约费用2万元。

“众人拾柴火焰高”,他们发动职工积极开展小改小革、发明创新、修旧利废等活动,出主意、想办法,让工作中的“小点子”变成厉行节约、降本增效的“金点子”,最大限度挖掘节支降耗潜力。由于他们不放过任何一个节约创效的机会,其他车间戏称机电车间是“鸡”电车间,因为职工个个都是锱铢必较的“铁公鸡”,甚至去废料堆丢垃圾废弃物的时候,看到对车间修缮工作有用得到的钢板,螺栓或者钢管,都会及时回收复用。“看到有用的材料丢在了废料堆内心就舍不得,有时候需要用到了又找不到。”该车间职工陈娜娜说。

截止目前,共计修旧利废134.8万元。完成了TBS中煤泥生产工艺系统优化、矿井水截粗工艺的优化改造、修复悬空池耙式浓缩机的改造等四项自主改善降本增效工作,完成改善创效133.33万元。

“‘人无俭不立,企无俭不兴’。我们通过改进新工艺、新材料、新设备,充分释放技改创新的红利,打开节支空间。”该车间主任兼党支部书记自喜伟说。

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