走进田陈煤矿选煤厂压滤车间,自东向西排列着三条“长龙”,只见滤板、压紧板、止推板紧紧地挤压着精煤滤饼,被挤压过滤出的水分清澈干净,流入压滤机下方的水槽……
“经过一个多月的调试运行,目前,压滤系统实现了从入料到排队卸料无人化运转,且具备自主卸料功能,不仅满足了洗选智能化子系统常态化运行的需要,而且节约了电耗,降低了职工的劳动强度。”田陈煤矿选煤厂主管工程师白建杰介绍,通过系统升级改造,煤泥水分含量降低了8%,压滤系统工效提升了20%。
田陈煤矿突出洗煤提质增效,不断升级选煤硬件设备、优化智能控制系统,先后完成了浮选智能加药、煤泥水浓缩自动加药、重介智能密控等项目改造,逐步提升了选煤厂信息化、自动化、智能化水平。特别是去年10月份施工的智能压滤系统改造项目于今年初完成并投入运行,标志着智能化选煤厂建设再上新台阶。
据了解,田陈煤矿选煤厂主洗生产系统为重介浮选。浮选精煤通过高效快开压滤机进行回收,受原机器设备的制约,精煤泥平均水分一直徘徊在27%-30%之间,造成外运精煤水分偏高,直接影响着“田陈煤”质量。
为解决这一问题,田陈煤矿解放思想,创新以“双重压榨法”来降低精煤泥的含水量,对精煤压滤机进行空气穿流改造,煤泥平均水分含量由原来的30%将至22%,有效提升了压滤机的脱水效果。
与此同时,该矿还对精煤压滤系统的智能改造技术进行了深入研究。通过在入料桶、精煤压滤机滤液水管、精煤泥刮板等相应位置安装液位计、微小流量计、故障诊断装置等,对压滤机入料桶的液位高低、滤液水的流量及精煤泥刮板的故障检测等信息进行实时在线监测、诊断,利用厂内部工业环网进行数据传输、分析,从而实现压滤机自动入料、智能排队卸料功能。同时,他们开发了精煤压滤系统自动控制模块,让生产岗位人员“隔空”掌握设备的运行情况,发现问题及时解决,防止生产事故的发生。