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“建功成才青有为、展现价值勇担当”青年人才分享会发言(田陈煤矿刘流)

作者: 枣矿团委   发布日期: 2025年11月17日   来源: 枣矿青年

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11月6日,枣矿集团“建功成才青有为、展现价值勇担当”青年人才分享会圆满落幕。来自矿区不同战线的11名优秀青年代表走上讲台,分享了他们在岗位上追求卓越、在实干中成就精彩的奋斗故事。

为充分发挥先进典型的示范引领作用,现将11名青年代表的发言予以刊发,希望全体青年职工以他们为榜样,锐意进取、接续奋斗,以求真务实的态度和真抓实干的行动投身企业高质量可持续发展实践。



田陈煤矿 刘流

“微创新”突破生产难题

真行动助力矿井转型

我叫刘流,1992年出生,毕业于中国矿业大学采矿工程专业。2024年,我怀揣着对煤炭行业的敬畏与热忱,加入枣矿集团田陈煤矿,现任综采一区高级技术岗位,专注于一线技术管理与攻坚工作。今天我想以“青年如何以微创新突破生产困局”为主题,结合综采一线的实践经历,向大家分享汇报我的思考与收获。

一、破局认知:行业变革中,微创新是青年的“入门钥匙”

我们正亲历煤炭行业史上最深刻的转型——智能化工作面从“试点”变“标配”,自动化装备从“辅助”成“主力”,数字化管理从“表层”沉“深层”。这场变革里,“创新”从来不是科研专家的“专属课题”,更不是青年干部的“选择题”,而是每个一线从业者必须答好的“生存题”“发展题”。

但刚入职时,我也曾陷入“创新迷茫”:总觉得创新要靠高深理论、复杂研发,要么是优化整套生产工艺,要么是研发全新技术方法。可现实是,我们这些职场新人,缺的是现场经验的沉淀,有的是理论与实践脱节的困惑,常常对着难题“无从下手”。直到跟着老师傅下井跟班一个月后我才顿悟:创新的本质不是“高大上”的标签,而是“解决问题”的能力。那些让工人“多跑腿”“费力气”的繁琐环节,那些让生产“卡脖子”“有风险”的关键节点,恰恰是微创新的“富矿”。对青年而言,微创新不是“退而求其次”的选择,而是立足岗位、快速成长的“入门钥匙”——它让我们能以最小成本试错,以最快速度验证,在解决实际问题中完成“理论到实践”的蜕变。

二、扎根实践:一个微创新,能破解“卡脖子”难题

空谈创新不如直面问题。我想结合综采一区的一个真实案例,和大家说说微创新的“破局力”。熟悉综采的同事都知道,巷道锚索施工是顶板支护的“生命线”,流程不复杂:钻孔、清孔、放锚固剂、装锚索、安锚具。但就是这看似简单的流程,在破碎煤岩体区域却成了“老大难”——钻孔容易堵,清孔耗时长,锚固剂放不准,直接影响支护质量和施工效率。

我跟班观察了12个小班,记下了一组扎心的数据:传统人工清孔+放锚固剂,单孔平均要45分钟,其中清孔就占30分钟,耗时超60%;更要命的是,清孔不彻底、锚固剂放偏的情况时有发生,后续锚索锚固力不足,给顶板安全埋下隐患。工人师傅们常说:“宁愿多打10个孔,不愿清1个堵孔。” 

痛点就是靶点。我带着技术组的3名同事,把宿舍当成“实验室”,把废旧钢管、活塞当成“原材料”,反复琢磨:能不能设计一个装置,既能穿透堵塞的煤矸石,又能直接把锚固剂送到指定位置?我们前后改了8版图纸,下井试验了15次,最终做出“柱状锚固剂快速置入装置”——顶部加了破岩齿,中间是中空支撑管,尾部装了定位标尺,能直接顺着钻孔穿透堵塞物,把锚固剂精准送到预定深度,彻底省去单独清孔环节。

这个看似“简单”的装置,落地后带来的效果超出预期:单孔施工时间从45分钟压缩到22分钟,锚固剂放置环节从30分钟减到5分钟,效率提升80%;更关键的是,锚固剂定位准确率从原来的70%提升到95%以上,顶板支护的安全系数大幅提高。现在老师傅们总说:“这小装置,比我们干了十几年的经验还管用!”

这个案例让我深刻体会到:微创新的价值,不在于技术多复杂,而在于是否“贴现场、接地气、解难题”。它不需要动辄百万的研发投入,却能让工人少受累、安全有保障、效益有提升--这就是一线创新最本真的意义。

三、锚定核心:主人翁意识,是微创新的“源头活水”

从这个案例延伸开,我常常思考:同样是面对堵孔难题,为什么老师傅们习以为常,我们却能找到突破口?答案其实很简单——创新的关键,是“主人翁意识”的觉醒。把岗位当成“自己的阵地”,把问题当成“自己的麻烦”,才会主动去琢磨、去破解。

在一线摸爬滚打后,我总结出岗位微创新的“三步法”,这也是我们青年破解难题的“方法论”:第一步是“精准找题”,多跟班、多观察、多问“为什么”,把“习以为常”的不便当成“反常”来研究,就像我们盯着堵孔问题反复记录数据一样,找到真正的痛点;第二步是“务实解题”,不追求“完美方案”,先做“可用方案”,就像我们用废旧材料做初代装置一样,先解决80%的问题,再迭代优化;第三步是“持续优题”,创新不是“一劳永逸”,要跟着现场变化调整,比如我们后来根据不同煤层硬度,给装置加了可更换的破岩齿,让适用范围更广。

对煤炭企业而言,微创新更不是“花架子”,而是连接安全与效益的“硬核桥梁”。综采一区去年一年,光这样的“小改小革”就有17项:给转载机加了防洒煤挡板,每月少浪费30吨煤;把液压支架的手动操作杆改成联动阀,单人操作效率提升50%……这些“微创新”加起来,全年创效超800万元,更重要的是,岗位安全隐患降低了35%。这就是“积小胜为大胜”——无数个岗位的“微创新”汇聚起来,就是矿井转型的“大力量”。

最后,结合自己的成长经历,我想给青年同事们提三点共勉:

一是做“有心的观察者”,别把下井当成“任务”,要把每个环节当成“课题”,把影响安全、效率的问题记在本上、刻在心里,让创新有方向;

二是做“敢试的行动者”,别怕想法“幼稚”,别怕尝试“失败”,哪怕只是优化一个操作手势、改进一个小零件,都值得去试,因为每一次试错都是成长;

三是做“善学的合作者”,多向老师傅问“土办法”,多跟技术骨干学“真本事”,把个人思路变成团队共识,让“微光”聚成“火炬”。

各位同事,煤炭行业的智能化转型,从不是挂在墙上的标语、飘在耳边的口号,而是我们青年一代俯下身子就能触摸的矿脉,握紧工具就能开凿的征程;创新的使命,也从不是实验室里的“高精尖”,而是我们站在岗位上就能扛起的责任,盯着难题就能破解的担当,坚定信心就能决战决胜全年任务目标。今后,我会坚持“微创新”在煤巷中推进智能化矿山建设——用每一次小改进啃下“硬骨头”,用每一项小发明筑牢“安全线”,让无数微光汇聚成发展之光,让青春在千米井下镌刻下最厚重的担当!