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从点点滴滴降本增效|高庄煤业

作者: 李振东   发布日期: 2026年04月08日   来源: 山东能源枣矿集团





单轨吊驱动自主维修,费用降到原来的十分之一;


单台滚筒修复时间从2天压缩至1天,月均创效超3万元;


自主维修充电机驱动板,成本从9000多元降到400多元……



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在高庄煤业公司,“降本”从来不是一句口号,而是一场“从废料堆里淘宝藏、从技术攻关中挖潜力、从点点滴滴节费用”的全员行动,干部职工坚持把“深挖潜、降成本、控费用”落到实处,将节支降耗的触角延伸到矿井的每一处角落。


走进该公司设备制修厂,“人人讲节约、事事算成本”已成为职工的行动自觉。在“加工超市”里,职工们常态化从废料场“淘宝”,再经过修复加工,检验合格后重新“上岗”。他们通过优化修复流程,改善加工工艺,将单台滚筒的修复时间从2天压缩至1天,一年可创效40万元。螺栓二次复用、报废滚筒轴拆解作圆钢……点滴之间,把“节约”二字落到了实处。


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技术创新同样为降本增效注入了强劲动力。该公司积极拓宽自修范围,在电子围栏报警音箱、传感器、工作面摄像头等设备维修上持续突破,换装整改逐渐“自力更生”。


“我们的技术骨干扎根车间,研究设备原理,大到单轨吊驱动,小到充电器改造,越来越多的设备配件实现了从外委到自修的转变。”该公司设备制修厂工程师刘康说。


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导向滚筒被誉为皮带运输的“方向盘”,由于磨损大,每两年就要批量更换新的。为降低使用成本,他们研究出了合金钢板修复法,将合金钢板卷制成筒,与旧滚筒贴合加固,大大提高了耐磨性,有效压减了采购支出。

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对于撤换下来的废旧胶带,他们也没有让其“躺”在废料堆里,除了通过修复、改造重新投入使用外,对不再满足运输要求的,“零成本”加工成挡煤皮板和给煤机衬带,而且使用效果一点不比采购的成品差。


这样的节约之风在该公司洗煤厂也是处处可见。过去,刮板钢磨损后只能整根更换,一根要500元。该厂技术团队采用耐磨焊条修复技术,通过分段焊接、打磨修整,让刮板钢使用寿命从8个月延长至20个月,使用寿命直接翻几番。


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为了让修旧利废工作常态化、制度化推进,该公司设立“废料分类仓”、成立“自主加工小组”、建立“复用检验标准”,坚持按材质、规格分类存放废旧材料,再由技能骨干组建的加工小组,根据生产实际需求进行修旧利废,实现节支降本。




市场无法改变,管理大有可为

高庄煤业正在用一场场“变废为宝”的实践

将降本增效变成职工的行动自觉

用智慧与汗水

在点滴之间积攒出实实在在的效益

让矿井高质量发展的步子更稳、根基更牢