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柴里煤矿:精准管控“小举措” 实现降本“大效益”

巩光浩  井长辉  王昆   发布日期: 2025年03月05日

枣矿集团柴里煤矿秉持稳量、提质、增效、降本的工作要求,以“五转五增五提升”活动为抓手,直面困境,成功解决长期以来受困于老旧机电设备带来的高能耗与低效率难题,实现成本大幅削减与效率显著提升,推动矿井高质量可持续发展。

“我们节能降耗取得了新突破,主通风机智能化改造、三斜井变频系统、主井提升精准调控、490泵房峰谷平智能排水、远程监控平台等精准技术的应用,既显著减少了人力成本,也降低了能耗和故障率,为矿井降本增效打下了坚实基础。”柴里煤矿机电工区区长王德运说。

(西风机改造后的巡查)

他们将西风机主通风机老化、主井提升能耗过大等问题视为攻坚靶点,以务实创新精心谋划、精细实施一系列改造策略,从设备硬件更新到运行模式优化多管齐下,成功打破了瓶颈。

西风机原使用的FBCDZ№28轴流对旋式风机自2007年投入运行后,设备老化、机壳锈蚀严重,通风效率持续降低,不仅存在安全隐患,且能耗居高不下,已无法满足智能化建设需求。为扭转这一局面,柴里煤矿全力改造西风机主通风机。

在改造过程中,依据矿井不同时期风量与风压需求精心选型,经严谨计算初期风量、负压、后期风量和后期负压,最终选定两台FBCDZ№27/2×315、转数为742r/min隔爆型抽出式对旋轴流式通风机,其高效区风量范围5040~12480m³/min、静压范围3000~1500Pa,能精准适配矿井通风需求变化,确保井下通风安全稳定。

经过攻坚团队和全体施工人员不畏严寒、连续奋战20天的不懈努力,成功完成两台风机更换。通风机运行工况点效率大幅提升,均高于75%。改造后成效显著,经测算,安装费用节约20余万元,每年可以节约电费90万元,有效提升了供风稳定性和安全性。

(检查配电柜)

此外,他们还精准调控,深挖降低能耗举措,以管理提质促企业效益大提升。

主井提升作为用电的“大客户”,每月耗电接近15万度。经过大量的实验与数据分析发现,主井箕斗提升量的微小变化对吨煤电耗有着显著影响。当每勾提升量为8吨时,吨煤电耗为0.90kWh/t;提升至8.2t时,电耗降至0.89kWh/t;达到8.4t时,电耗保持在0.88kWh/t。

基于此发现,技术人员果断采取行动,以0.2t为间隔,对提升量进行精细化取值与严格调控。借助称重传感器与智能控制系统,在原煤装载环节实现了对装载量的实时精准监测与调整,确保在最佳能耗效益比下运行。

“我们通过主提升原煤吨位精准管控,每月可成功节约电费5000元,充分彰显了小举措在节能降耗中的巨大潜力。”机电管理部部长靳昌军说。

(井口罐笼提升改造)

这些小举措的实施,在降本增效方面取得了卓越成绩,不仅为矿井带来显著经济效益,降低了吨煤成本,还为智能化建设的精准实施提供了宝贵经验。

柴里煤矿将持续深化技术创新与管理优化,探索更多节能降耗的“小举措”,助力矿井实现降本“大效益”,为矿井渡过煤价寒冬提供更多宝贵经验和成功范例。

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