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奋力“双过半”|岱庄煤业:煤泥充填利用率实现100%

作者: 王超   发布日期: 2024年05月13日   来源: 山东能源枣矿集团

四月份,全月尾矿发热量保持在500大卡/千克以下,煤泥水充填约12513立方米,减少煤泥产量约3441吨,综合煤泥充填利用率达到100%,洗煤厂月度实现“零”压滤……这是岱庄煤业公司积极推进“去煤泥化”,开展煤泥水充填取得的突破性成果。

煤泥作为湿法选煤工艺的主要副产品,水分高、发热量低、粒度细、粘度大,大量煤泥临时堆放,不仅占用场地,而且严重影响矿区环境。

作为全充填开采矿井,岱庄煤业公司在消耗固废上有着独特优势。早在2022年10月,他们便开始进行煤泥充填湿式添加法实验,在实验室中选定不同比例的煤泥水、矸石和其它充填材料进行混合,观察充填膏体的流动性、可泵时间、抗压强度,并根据实验结果选择最佳的配合比例,进行现场实验。

据该公司充填工区区长巩尊学介绍,采用这种方法可以有效减少洗煤厂压滤机的操作量,从而节省压滤成本,而且浓缩池底的煤泥水浓度稳定,输送流量可调节,流体输送更加便捷,不会产生环保问题,且具有可控性。

到2023年10月,该公司煤泥充填利用率达到62%,选煤厂压滤煤泥逐步减少,但距离100%的目标还有较大差距。该公司充填专班人员围绕“如何提升煤泥充填利用率”,持续调研座谈、分析原因、研究对策。

“充填时间不固定,单面充填频率难以把握,煤泥充填时间压缩,利用率难以提升。”

“浓度不稳定,在添加过程中,膏体调配幅度大,易造成膏体特性不稳定。”

“煤泥水现阶段无法进行缓存,一旦充填时间变化或者充填期间停泵,产生的煤泥水将会直接进行压滤。”

……‍

找到了症结,也就有了突破口。在多部门的协同配合下,经过不断地探索、研究,他们摸索出了一套行之有效的办法:

综采工区提供充填开始时间误差控制在2小时左右,选煤厂尽量保证洗煤与充填同步,确保在充填前中期完成煤泥水掺配工作,动态掌握煤泥水浓度,充填工区设置煤泥水暂存区域,提升煤泥水的缓存能力……

在此基础上,选煤厂、充填工区共同完善煤泥充填流程,编制煤泥充填固定模板,规范煤泥充填过程操作,提升煤泥充填过程的安全性。

路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。今年一季度,该公司煤泥充填综合利用率提升到83.2%,四月份,煤泥充填综合利用率实现100%。

据了解,为确保煤泥充填持续高效利用,该公司已着手对煤泥利用系统进行智能化改造,目前已完成充填集控系统升级项目招标,力争5月份完成升级改造,使煤泥利用更科学、便捷,为矿区充填开采和煤泥水利用摸索新路径、新模式。