洗混发热量从2400大卡/千克降至2350大卡/千克,再降至2209大卡/千克,直至如今的2174大卡/千克;尾煤泥发热量从原来的800大卡/千克降至如今的587大卡/千克……

在煤矿,诸如洗混和尾煤泥这样的副产品热值以“降”为“喜”,付村煤业公司三季度交出的副产品热值“三连降”成绩单着实让人眼前一亮,而与此形成鲜明对比的,则是精煤回收率和经济效益的节节攀升。
“与去年同期相比,精煤回收率提高了1.3%,增效达1100万元。”付村煤业公司副总会计师、运营管理中心主任宋照峰说。
这一降一升背后有着怎样的“门道”?带着这一问题,笔者跟随付村煤业公司洗煤厂厂长刘兆雪走进了该公司洗煤厂厂房。
一会舀起一瓢看上去像“墨汁”一样的煤泥水,一会抓起一把煤泥,在手中反复研磨、观察……刚刚来到洗煤厂浮选车间,刘兆雪就和现场职工一起忙活起来。

“洗煤生产赢在细节,我们要时时关注精煤粒度成型情况,药剂配比浓度是否合理,液面泡沫层是否发虚等……”通过刘兆雪的介绍,笔者真正体会到了什么叫“千淘万漉方能洗得真金”,而这正是“选煤人”的工作常态。
然而,“千淘万漉”要讲究方式方法,如何才能最大限度地提升洗煤效益?怎么才能挖出深藏于副产品中的“效益宝藏”?
毫无疑问,“人”是关键。为发挥关键人和关键岗位在洗煤创效中的作用,付村煤业公司自8月中旬开始,每天对洗混、尾煤泥等副产品的发热量进行严格考核,按照洗煤厂班子成员占比30%,洗煤车间管理人员占比30%,密控、浮选质量岗位司机占比40%的标准全部兑现到个人,奖不心疼、罚不手软,并每天在早调度会上进行通报。
“有考核就有目标、有动力,同时更多了一份责任感。”洗煤厂主任工程师于刚告诉笔者,为从副产品中洗出更多“真金白银”,他们深入践行“抓煤质就是提效益”理念,打出了一套行之有效的精洗细洗“组合拳”。

加大密度、煤泥含量、磁性物含量的监测频次,精准控制各种洗煤指标,加强煤泥水系统管理,不断优化调整药剂配比……
正是通过这样层层严格把控,他们不仅实现了副产品热值“三连降”,让煤炭资源“颗粒归仓”,挖到了一桶实实在在的“效益乌金”,还总结出一套洗煤增收创效的“付煤方案”。
“在当前煤炭市场形势下,要想保持住良好的企业效益,就要继续抓好煤质管控,在精煤回收率上做足文章,以优质的煤炭质量,持续增强市场竞争优势。”付村煤业公司经理张道福说。