
掘进进尺同比增加211米,增幅22.6%
人均效率同比提升19.4%
一季度
田陈煤矿锚定“高效快掘、安全优质”目标
深入开展“找制约、破瓶颈、提工效”
专项行动
以有解思维破解掘进生产难题
在复杂地质条件下实现逆势突围
“春节放假那阵子,大家都憋着一股劲,就想打破小月效率偏低的惯例。”回忆起2月份的攻坚场景,负责53上28运输巷掘进施工的该矿开拓工区班长许洪国的语气里满是自豪。

53上28运输巷作为矿井重点掘进工作面,在春节假期与人员调配紧张的双重压力下,施工团队精准优化工序衔接,细化班前部署、班中管控、班后复盘全流程,将截割、支护、运输等环节的衔接耗时压缩至最短,二月份最终实现单头单进205米的亮眼成绩,平均日进稳定在8米,稳稳达成专业既定创标任务。

“以前巷道施工,常出现‘掘完再补’的情况,既耽误工期,又增加职工劳动强度。”许洪国道出了以往施工的突出痛点。

为破解这一难题,该矿掘进专业强化“一步到位、一次成巷”管理,将采掘交接关口前移,在3处切眼硐室施工过程中,同步推进采煤安装前绞车硐室等建设,着力杜绝后期单独施工带来的收尾负担,实现巷道施工“一次成型、全程达标”。
针对主掘区队转头换面易出现“空窗期”的问题,该矿巷修工区超前谋划,在七二采区右翼探巷及723下05运输巷全力推进运输系统改造,让迎头快速具备生产条件。他们在3月份,又顺利完成掘进机后退、皮带回撤、木垛支护等工程,实现掘进机调向进巷并搭建连续化运输系统,确保53上28运输巷贯通后,主掘区队无缝衔接、快速转入新工作面施工。

地质条件突变,向来是制约掘进效率的“拦路虎”。一季度,该矿七二采区右翼探巷迎头夹矸增厚速度远超原设计预期,给巷道推进带来不小阻碍。专业技术人员第一时间联合设计、地测部门,多次深入现场勘查,结合煤层赋存状况、夹矸厚度等实际,最终确定优化施工断面、提前拐掘切眼两项关键举措。
优化后的巷道采用净宽4.2米、净高3.2米的小断面施工,不仅取消顶板锚索施工,在帮部煤层厚度小于1米时也不再铺设W钢带,既减轻了职工劳动强度,更实现降本增效双赢。同时,“小断面、大循环”的施工模式,也大幅提升了巷道推进速度,真正实现“提质、提效、降本”三者兼顾。

智能化升级,更为高效掘进插上“科技翅膀”。他们立足实际,在723下08切眼建设“掘锚机+自移机尾+干式除尘风机+变频风机+锂电单轨吊”智能化掘进作业线,智能设备精准完成截割、支护、运输等作业,全程实现少人化、高效化,顺利通过枣矿集团智能化工作面写实验收。

从精准破题到协同作战,从科技赋能到机制激励,田陈煤矿正以一套环环相扣的“组合拳”,持续释放高效快掘的巨大潜能,为矿井安全生产筑牢了坚实的掘进根基。