
今年以来
三河口矿业公司
持续深化“六精六提”管理
聚焦自主技术攻关、流程优化与精准施工
在变电所安装、主井换绳、提升系统改造中
算好“降本效益账”



该公司井下补充风道新安装变电所作为生产区域的供电枢纽,其核心设备高防开关的维修安装直接关系供电安全。由于设备型号老旧、闲置时间过长,初期,不少人建议外委专业团队负责安装调试,预计费用超过15万元。

面对高额费用,他们打破“等靠要”思维,组建技术攻坚团队,对断路器、保护器等核心部件进行全拆解检测,更换老化触点23处、校准保护参数17项,使设备性能恢复至全新标准。同时,通过提前规划设备布局与电缆走向,规避3次返工风险。接线作业严格执行“零误差”标准,绝缘测试合格率达100%。最终,不仅保障了供电系统安全投用,而且打破了外委“依赖”,用技术实力证明“自主攻坚就是最好的降本”。
八月流火的主井塔架下,20名检修人员顶着高温和井架表面60℃的“烤”验,上演了一场“时间换效益”的实战。

他们采用分段作业,将繁琐工序拆解重组,实现高空作业、地面牵引、设备调试并行推进。作业人员系紧安全绳在钢架间穿梭,经过11小时的连续奋战,顺利完成新绳安装调试,实现生产任务“零延误”“零影响”。
副井绞车作为矿井提升系统“心脏”,面临闸盘磨损加剧、深度裂纹、制动性能下降等问题,又该如何解决呢?

为避免影响正常生产,该公司精准锁定夜间停运的短暂窗口期,规划拆卸、安装、调试时间节点,明确螺栓力矩校准等参数标准,及时调整施工方案,最终实现“一次验收合格”,不仅化解了安全隐患,而且避免了因设备故障导致的生产延误。

他们还实施主提升机房改造工程,对提升机全机身进行防腐亮化,优化机房布局与操作动线,部署钢丝绳在线监测系统,通过高精度传感器实时捕捉损伤,变“被动应对”为“主动预警”,减少故障,降低损失。
最终,此项工程提前5天完工,除节省工期成本外,矿井的年提升效率提升5%,安全监测精准度提升30%,有效降低了设备维护频次,形成“预防为主、精准维护、成本可控”的良性循环。

“降本增效不是‘选择题’,而是矿井发展的‘必修课’。下一步,我们将推广自主攻坚经验,深化设备预测性维护,强化人才培育,让‘每一分投入产生效益’成为共识,推动‘六精六提’管理向更深层次迈进。”三河口矿业公司经理刘亚运说。