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奋战在煤海的“创新攻坚团队” ——记2022年度山东能源创新型班组新安煤业徐继龙智能化专班

作者: 高月任   发布日期: 2023年01月05日

徐继龙智能化专班是枣矿集团新安煤业针对井下机电设备、智能化装备,进行日常维护、应急处理、配件修复、技术创新、数据监测、人才培养等工作为一体专门成立的班组,是一个集技能、效益、创新为一体的攻坚团队。该班组共有8名成员,由全国煤炭行业技能大师、齐鲁首席技师、山能首席技师和山能工匠徐继龙牵头负责。

强化学习催生过硬素质。在班长徐继龙的带领下,每天他们坚持班前班后会强化理论知识学习,定期到实操基地和工作现场进行实操培训,采用理论和实操相结合的形式,在一起或者研究本周工作面发生机电设备故障的原因,找出避免发生故障的解决办法;或者研究改进完善现场机电设备性能的技术,致力于提高工作效率,促进安全生产,不断提升全班成员的能力素质。他们班组结合现场实际,归纳了10种判断矿山机电设备故障的方法,加上50个案例,制作成小册子每人一本,坚持让大家在学中干、干中学,近年来为公司培养出多名技术大拿。

徐继龙说:“我特别享受大家聚在一起搞创新的时光,看到一项技术难题、一项创新课题被攻克,心里充满自豪感!”

强化节约倡导修旧利废。“一台煤机牵引变频器价值40多万元,仅维修费一次就达10万余元。如果我们给每台牵引变频器增加一个防震皮垫,这样就可以给变频器提供有效的缓冲,最大限度避免或降低事故率。”徐继龙说。

像这样的创新案例,徐继龙还有很多。据了解,新安煤业属湖下采煤,由于开采层位、煤层赋存特征和地质构造变化大,导致不规则面多、断层多。过断层期间,偶尔会发生大块矸石卡转载机断链子事故,处理起来非常麻烦。特别是转载机断双股链子,需要将转载机链槽拆开,然后把链子接上,3个人花七八个小时算快的。不仅费时费力,还影响正常生产循环。针对这种情况,徐继龙认真研究转载机断链时动作,自主设计制作防断链急停装置,安装在机头部位。当转载机单股链子拉断时,断开的单股链条碰到防断链急停打杆,打杆摆动,拨动行程开关,行程开关动作,切断转载机开关操作回路电源,转载机停止运转,有效预防断双股底链恶性事故发生,处理断链事故时间也从8小时减少到0.5小时,大大提高了工作效率。他们日常还加强设备维护保养,坚持井下能修的、能用的尽量现场修理,延长设备的使用寿命,减少设备运输的人力物力。主动与机修厂联系,对地面回收及转面复用的智能化设备与配件进行维修、维护,减少了大量的外委维修资金,提高了设备的复用率。

强化创新赢得骄人业绩。“破茧成蝶是一个蜕变的过程,从学习到创新,也是一个突破的过程,作为一名从事技术工作的人员,遇到问题不能往上推,更不能绕着走,迎难而上反而能闯出一片新天地。”徐继龙坚定地说道。

近年来,徐继龙带领他的创新团队先后完成工作面机头拖移滑轨、破碎机感应急停、锚杆锁紧器、截割电机警示护罩和自移式皮带机尾、分层滑移式电缆拖移装置、可升降转载机头接煤点等科技创新项目46项。其中,转载机防断链急停装置、电机冷却水保护装置等4项创新成果被授予国家实用新型发明专利;顺煤流启动系统、工作面两端头放煤改进、工作面两端头放煤改进等5项创新分别荣获枣矿集团科技创新成果二、三等奖。由他自主设计的工作面机头拖移滑轨、破碎机感应急停、锚杆锁紧器、截割电机警示护罩等创新,彻底消除现场设备安全隐患;由他的创新团队共同制作的滑动式机头喷雾装置,为一线职工提供安全清洁的作业环境;针对刮板运输机出现高低速转换移动变电站容易跳闸的现象,他连续两天盯在现场,多次试验,终于找出了故障根源,通过对高速启动控制电源加装一组接点,解决了高低速转换的电器闭锁这一难题;他研究改进电动机保护装置,有效避免烧电机现象,仅此一项每年就为企业节约费用20多万元,并提高供电系统安全性。

“既然选择了这个岗位,我们就要用心把它干好。” 徐继龙常常用这句话鼓励队员。2023年依然是充满挑战和考验的一年,面对搬家倒面、产能提升等,他们将以更坚定的信心、更顽强的意志,用硬功夫去完成硬任务,为完成目标任务而拼搏。

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