“3下603材巷掘进工作面连续5日,单班掘进进尺突破5.8米,月进尺有望突破400米。”在3月1日付煤公司生产协调会上,综掘一区区长王士连信心满满地说。

今年以来,付煤公司超前考虑工程衔接转换,加快掘进装备升级改造,持续优化生产系统和劳动组织,不断提高掘进循环进度,按下掘进效率提升年会战“加速键”,跑出了快速掘进“加速度”。
为加快巷道掘进速度,发挥快速掘进设备的最佳效能,该公司成立了掘进会战领导小组,小组成员及相关部门技术骨干定期跟班指导,每天召开专项协调会,跟班人员专项汇报跟班情况、发现的问题及解决落实各类问题处理进展,协调解决实施过程中存在的各类问题。
“在升级掘进装备基础上,我们积极探索支护工艺改革,不断优化工程设计和施工工艺,确定最佳的施工方案,减少了支护工程量,提高了劳动工效。”该公司开拓科主任师孙延彬说。

在保证安全前提下,他们综合分析施工区域地质条件,优化工程设计及施工工艺,积极推广支护差异化设计,保证安全高效掘进。针对巷道底板泥岩容易底鼓、造成掘进装备陷底等问题,及时调整掘进巷道底板层位,彻底解决“前掘后卧”的现象。施工过程中不断优化支护工艺和工序,在每个作业循环割煤结束后,针对顶帮支护用时不同,采用先顶后帮的支护方式进行支护,既确保了掘进顶板安全,又缩短了整个循环支护用时,避免了因单台锚杆机支护顶板造成的时间浪费,大幅度提高了掘进和支护作业效率,减少了掘进支护人员,有效提高了单进水平。

要想进尺上得去,必须提高工效。掘进区队制定了台阶式进尺激励政策,大大激发了班组及职工的掘进攻坚热情。同时,根据掘进工作面实际情况,提前制定设备维修保养计划,严格执行“班前检查、班中再查、班后检修,每周维护、定期保养”的程序化检修方案,严格对重点设备和关键部位进行日常检修,对设备故障进行消缺、整改,最大限度降低设备故障率,着力提高设备开机率,确保安全效益双丰收。