
三河口矿业坚持效益导向,以“精益化+数据化”融合应用为抓手,全力破解选煤厂精煤灰分波动大、工效低等系统痛点,推动洗选效益稳步增长。

该公司聚焦选煤关键优化方向,组建精益改善项目组,运用5M1E分析法、价值流分析等精益工具,精准定位自动加介误差大、原煤测灰数据不准、采样机堵塞、巡检设备失效等8项核心症结。
找准问题就要精准发力,他们打出“技术革新+流程重构+机制保障”组合拳。在控制层面,他们为密控系统“换脑子”,将密控算法中的在线原煤灰分数据替换为原煤浮沉数据,误差控制在0.08%以内,减少系统误判。针对采样机爱“堵车”的毛病,改造采样头并优化连锁程序,彻底解决堵塞问题。


与此同时,他们在控制环节干起“精细活”,科学调整介质添加方式,将传统的“高浓度介质+水”的添加方式,改为与主生产系统深度集成,把浮选加药系统升级为“灰分—尾矿状态值—加药量”联合控制模型,大幅降低人工干预,不仅有效提高了加药精准度,更有力降低了介质消耗。

巡检智能化升级同样成效显著,他们将AI堵煤报警的铁板参照物更换为不锈钢材质,并加装自动冲洗装置,筛板脱落监测加装喷嘴防污染,入浮跑粗检测更换高清摄像头,温振系统替换为高精度无线防爆传感器。

一番操作下来,洗选质效大幅提升,密控系统人工干预比例降至8%,智能浮选加药系统人工干预降至10%,智能化巡检功能正常使用率达96.55%,选煤厂人员较上年减少30人,工效提升至1002.8吨/人,精煤回收率提高2.18%,累计创效1122万元。

“‘精益+数据’融合实践成功破解了装备改造后的‘水土不服’。下一步,我们将常态化监控设备运行状态,扩大融合模式应用场景,完善市场化考核机制,强化员工技能适配培训,持续巩固提质增效成果。”三河口矿业副经理王建风说。