枣矿集团三河口矿业公司
锚定“采头工尾”“煤头利尾”
从煤炭开采工艺优化
到废旧物料回收复用
从原煤生产精细化管控
到精煤洗选提质增效
以创新拉长降本增效链
为稳健发展筑牢根基
走进三河口矿业公司
井下23上36工作面
掘进机刷宽、锚网支护、安装调试
几道工序有条不紊地交替完成

“我们这种‘刷宽一段、安装一段’的连续作业模式,每0.9米就能少打锚杆5颗、少铺设金属网4.4平方米,可节约成本390元/米。”三河口矿业生产副总师孙磊说。
同样是切眼扩刷
成本为何大降?
工效为何提升?
主要是小段距、递进式
“边刷边安”工艺的功劳
过去,由于“先扩刷后安装”的串行模式,不仅带来支护浪费,而且造成窝工现象。而分段刷宽与同步安装,让切眼始终处于小跨度稳定状态,不仅取消了撕帮工序和煤壁侧锚网支护,更是减少了人工投入。
这一新的生产方式
是三河口矿业
从“采头”“煤头”破题
打造“降本增效链”的缩影

他们创新设计掘进机二运“跑道”,形成连续运输系统,开门作业效率提升30%;采用反掘工艺,减少掘进施工128米,直接创效320万元;优化起坡角度,“砍掉”12道揭煤工序,单日进尺效率提升35%……
一系列技术创新
让生产从“经验驱动”
转向“创新驱动”

一块废旧锚杆,在设备制修厂经过除锈、加固、换零件,能重新下井使用;一截报废皮带,拆解后可做成清扫器、分煤器挡板等配件;自主研发“多功能拆装平台”,将液压支架检修效率提高40%……
井下的“降本点子”
源源不断涌向车间
车间的“创新成果”
又反哺井下生产
“降本增效链”正不断延伸

“工尾”“利尾”的创效
也不容小觑
在洗选环节,选煤厂依托“洗煤智慧决策平台”优化工艺参数,在保证精煤质量的前提下,最大限度降低副产品带煤率,精煤产率提升3%;通过“错峰用电”模式,谷期集中洗选、峰期设备检修,每月可节省电费10余万元。
今年前三个季度
他们通过工艺优化和成本管控
煤炭洗选创效超200万元