“主通风机智能化改造、三斜井变频系统、主井提升精准调控、490泵房峰谷平智能排水、远程监控平台等精准技术的应用,既显著减少了人力成本,也降低了能耗和故障率,为矿井降本增效打下了坚实基础。”柴里煤矿机电工区区长王德运说。
据了解,该矿西风机原使用的轴流对旋式风机于2007年投用,近年来,设备老化、机壳锈蚀严重、通风效率持续降低等问题越发突出,不仅存在安全隐患,且能耗居高不下,为解决这一问题,柴里煤矿对西风机主通风机进行改造。
他们依据矿井不同时期风量与风压需求精心选型,严谨计算初期风量、负压、后期风量和后期负压,选定新型隔爆型抽出式对旋轴流式通风机,其高效区风量范围5040~12480m³/min、静压范围3000~1500Pa,能精准适配矿井通风需求变化,每年可以节约电费90万元。
主井提升作为矿井用电“大客户”,每月耗电接近15万度。他们经过分析发现,主井箕斗提升量的微小变化对吨煤电耗有着显著影响。当每勾提升量为8吨时,吨煤电耗为0.90kWh/t;提升至8.2t时,电耗降至0.89kWh/t;达到8.4t时,电耗保持在0.88kWh/t。
基于此发现,技术人员果断采取行动,以0.2t为间隔,对提升量进行精细化取值与严格调控。借助称重传感器与智能控制系统,在原煤装载环节实现了对装载量的实时精准监测与调整,确保在最佳能耗效益比下运行。
“我们通过主提升原煤吨位精准管控,每月可节约电费5000余元,充分彰显了小举措在节能降耗中的巨大潜力。”该矿机电管理部部长靳昌军说。
下一步,柴里煤矿将持续深化技术创新与管理优化,探索更多节能降耗的“小举措”,助力矿井实现降本“大效益”。